一、對象的選取
短圓柱滾子軸承分為單列、雙列、四列等幾大類,但仔細研究其結構特點有許多共同之處:直滾道、焊接保護器等。因而在生產(chǎn)加工過程出現(xiàn)的問題也極其類同,所以優(yōu)化工藝的內(nèi)容會很相似,故選擇年產(chǎn)量大的短圓柱滾子軸承“32672”型號為代表進行優(yōu)化工藝結構試驗,并將經(jīng)驗推廣至其他型號軸承加工工藝中去,以便取得更可觀的經(jīng)濟效益。
二、生產(chǎn)加工現(xiàn)狀及存在問題
1、“32672”軸承內(nèi)、外套系用Gcr15simn鋼材加工而成,其尺寸系列較大,熱處理淬火工序很難控制其收縮量及變形程度,時常造成淬火后橢圓大和無磨加工留量,從而導致內(nèi)、外套滾道尺寸過磨。
2、“32672”軸承內(nèi)、外套滾道由于淬火橢圓原因,造成留量不均勻,這樣加工殘余應力不均勻,從而導致套圈終磨后滾道尺寸不穩(wěn)定,很難控制在工藝規(guī)定范圍內(nèi)。
3、“32672”軸承內(nèi)、外套滾道初磨加工時,由于機床設備老化等原因造成磨頭主軸旋轉(zhuǎn)精度低,就形成粗磨后滾道棱面度大,導致終磨后滾道尺寸超差。
4、技術協(xié)調(diào)工作跟不上。由于以上原因引起“32672”滾道過磨,影響了整套軸承的裝配游隙,致使游隙不合格,造成軸承的回轉(zhuǎn)中心的不確定性,致使保持器中心徑過大或過?。ū3制骺字行膹骄匆?guī)定統(tǒng)一尺寸加工),時常產(chǎn)生軸承旋轉(zhuǎn)靈活性降低和游隙不均勻的現(xiàn)象,這樣導致“32672”軸承一次配套合格率僅為60%,也造成裝配工時、加工(鉆、焊接)保持器工時及材料等不必要的浪費。
三、改進方案和措施
針對以上問題,對“32672”軸承原加工工藝進行了優(yōu)化改進,采取的技術措施包括:
1、為防止熱處理淬火無留量和變形大,積極與熱處理廠聯(lián)系,配合控制變形量,并根據(jù)該廠提供的熱處理收縮量數(shù)據(jù),適當調(diào)整滾道留量。這樣就保證熱處理淬火后、磨加工留量符合工藝要求。
2、為防止終磨后尺寸不穩(wěn)定,在原加工工藝基礎上增加了附加回火工序,以便消除加工應力,保證滾道尺寸的穩(wěn)定。
3、通過改造、大修機床設備,提高主軸旋轉(zhuǎn)精度,以及控制進刀量等措適來提高滾道初磨表面光潔度,以防止?jié)L道過磨。
4、通過與生產(chǎn)調(diào)度部門協(xié)調(diào),在確保生產(chǎn)進度前提下,將工藝結構改為先加工受收縮量影響大的內(nèi)套滾道,以便在內(nèi)套滾道過磨情況下,通過技術人員分析計算,制定出相應的措施(外套可適當欠磨和改變保持器孔中心徑),以保證配套合格率。
5、壓縮滾道終磨公差帶,使其尺寸(一批)統(tǒng)一在一個很小的范圍內(nèi),相互差小。這樣就保證配套一次合格率進一步提高,節(jié)約了大量的配游隙時間。
采用優(yōu)化后的磨加工工藝指導生產(chǎn)以來,“32672”短圓柱滾子軸承的一次配套合格率由60%提高到96%以上,大大降低了返修率,節(jié)約工時及材料,降低了生產(chǎn)成本。